螺杆泵

 
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螺杆泵因其有可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。螺杆泵选用应遵循经济、合理、可靠的原则。1)压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm 2,流量可达18600cm3/分;2)运送液体的种类和粘度范围宽广;3)因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速;4)吸入性能好,具有自吸能力;5)流量均匀连续,振动小,噪音低;6)与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感;7)结构坚实,安装保养容易。
 
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调频智能换速在解化大压水体泵里的运用

来源: 发布时间:2014/6/25 点击数:
 

  1.高压氨水喷洒是实现焦炉无烟装煤的一项重要措施。原理如下:焦炉装煤时会产生大量烟气,这时如果在桥管内用高压氨水喷洒,会产生较大吸力,将大量烟气经上升管、桥管、阀体吸到集气管内,避免烟气从上升管溢出,从而实现无烟装煤。

  高压氨水喷洒无烟装煤示意图焦化厂4.3米65孔新焦炉自2004年初投产以来,经过近一年的努力,无论机械、电气仪表都做了大量的改造,加上操作工操作水平的提高,焦炉产量稳步上升,焦炉故障明显降低,影响K2系数由刚投产时的几百分钟,下降到几分钟,有时甚至不影响。但高压氨水一直得不到合理使用,采用常规电气控制高压氨水泵,电机的转速是恒定的,不用高压氨水时压力反而高,电机电流大;使用高压氨水时由于流量变大,压力降低,且电机在运行中易过负荷,造成烧损,高压氨水压力不稳,装煤时炭化室内烟气压力较大,导致炉口机焦侧炉门冒烟,效果不明显,集气管压力波动较大,同时污染环境,增加职工劳动强度。综合了以上情况,我们决定应用变频调节技术,并实现自动调节。

  2.方案的制定

  我们决定以数字化智能仪表STD-2100作为控制核心,利用VF-A3-4750P东芝变频调速器作为执行单元,构成一个闭环的单回路过程控制系统,系统构成框图如下所示:系统原理说明:

  压力检测元件检测高压氨水压力,并输入给调节器,调节器将压力检测值与压力设定值进行比较后,对其偏差进行PID运算后输出4 ̄20mA信号至操作端,变频器根据4 ̄20mA信号的输入输出相应频率,控制高压氨水泵电机的转速,从而达到稳定控制高压氨水压力和节能降耗的目的。

  3.实施

  我们自己设计图纸,自己制作控制柜,安装变频器、接触器及相关配线,电器控制原理图详见附图。

  控制柜制作好后,利用焦炉循环时间将其安装上,并投入使用,并在使用中摸索合适的给定压力,通过跟踪,高压氨水压力在保持装煤前基本一定时,65孔炭化室装煤时实际使用压力各不相同。经过摸索,高压氨水稳定在2.0Mpa时,消烟效果较好。

  4.效益分析

  ①高压氨水压力非常稳定;②基本实现无烟装煤,尤其是机焦侧炉门实现无烟。炉口冒出烟尘大大减少,使得尾气污染浓度BSO在0.47 ̄0.84mg/m 3,符合我国的环保要求;③降低工人劳动强度,改善了职工的操作环境;④使集气管压力比较稳定;⑤避免了电机因过负荷而烧损,延长电机使用寿命;⑥由于电机运行电流的下降,达到了节能降耗的目的,节能30%,全年节电12万度。